一、基本信息 |
标题 | 宽厚板煤气加压站的改造与实施 | 单位 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司燃气厂 |
电话 | 刘文军15947029366 | 行业类别 | 冶金 |
二、内容信息 | |||
科学技术领域:此项目为冶金行业内煤气输配领域相关技术改造,包钢燃气厂宽厚板煤气加压站采用高炉、转炉、焦炉煤气多管路混合系统,根据加热炉对煤气的热值要求,焦炉、转(高)炉煤气先进行混合,再经离心机加压后供用户生产,是典型的先混合后加压模式。由于受包钢焦炉煤气管网布局不合理及气源压力低因素的影响,高炉(转炉)煤气与焦炉煤气压差大,当高煤或转煤支管压力波动时,混合煤气热值随之产生较大波动,易发生煤气反窜事故;出现混合煤气压力、热值波动时,宽厚板加热炉的产品产量及质量都有影响;而且当高压高炉煤气经过混合前的降压,再进行二次加压时,风机电耗高。因此,要进行煤气混合加压系统改造的研究。 主要研究内容:改变以往先混合后加压的模式,通过加压低压焦炉煤气,稳定混合前各种煤气压力,同时采用大小管分级控制,实现煤气混合的自动配比,保证混合后压力、热值的稳定。并采用定期化验混合前单一煤气和混合煤气成分的方法进行校对,在微机热值配比操作时进行人为干预修订,根据化验后的指标改变煤气混合比例,使混合煤气热值调节与实际更真实准确,有效减少计算热值与实际煤气热值的偏差。改造后,薄板厂宽厚板加热炉的稳定性、产品质量和产量得到了有效的提高。 技术特点:1、改变以往先混合后加压的模式,通过先加压焦炉煤气,与高炉(转炉)煤气压力相近,煤气混合更加均匀;降低了原工艺先对高炉煤气降压再升压的电耗;同时杜绝了混合系统因两种煤气压力差造成的煤气反窜事故。2、提高和稳定了混合煤气压力。3、采用大小管分级控制,实现煤气混合的自动配比。4、根据色谱分析的结果,修订控制系统中单一煤气热值的设定,计算机根据设定值调节煤气混合比例,减少调节后的混合煤气热值与实际煤气热值的偏差。5、由于加压燃气压力与密度的改变,风机运行频率下降, D870和D640风机运行时电耗分别下降25%和42%。 应用推广:此种改造方式适用于钢铁企业混合前支管压力差较大、压力不稳定煤气使用单位。2012年,为更好地满足薄板厂CSP线加热炉轧制薄规格产品及特殊钢的要求,燃气厂计划在薄板加压站中进行推广应用该项成果,有效降低轧钢系统吨钢能耗。 |
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三、附件下载 | |||